隨著市場發(fā)展與分工細(xì)化,磨刀機(jī)也順應(yīng)行業(yè)的發(fā)展,在刀剪制造、印刷造紙、刮刀、紙箱板金、截床、木工、塑革等領(lǐng)域得到rr廣泛應(yīng)用。不同行業(yè)對其磨刀機(jī)具備符合本領(lǐng)域不同的特殊功能要求,所以在不同的行業(yè)使用不同款式磨刀機(jī)?。本文就一種在刀剪制造業(yè)常用的磨刀機(jī)進(jìn)行研究和開發(fā)。某公司開發(fā)了刀剪制造業(yè)使用的一款磨刀機(jī),原采用的數(shù)控系統(tǒng),專為數(shù)控機(jī)床開發(fā)的,功能強(qiáng)大,操作復(fù)雜,配備許多對本機(jī)不需要的功能,且系統(tǒng)需要新添加功能十分煩難。所以比較高的開發(fā)成本和復(fù)雜的操作系統(tǒng)制約了其市場的開拓∽1。本人經(jīng)過對設(shè)備功能與工藝詳細(xì)的研究,設(shè)計出通過觸摸屏與PLC連接組成的控制系統(tǒng)。本系統(tǒng)設(shè)計簡單,操作界面精美方便,功能豐富,符合設(shè)備使用要求,且成本低廉,容易實(shí)現(xiàn),能取得明顯的效果。本文就這種方案,設(shè)計詳細(xì)的電氣控制系統(tǒng)及其軟件沒計過程。
1硬件系統(tǒng)設(shè)計
本設(shè)備的硬件系統(tǒng)如圖1所示,由PLC、觸摸屏、定位模塊、交流伺服驅(qū)動器、交流伺服電機(jī)、FX2N-485-BD通信板、變頻器、三相感應(yīng)式電動機(jī)、開關(guān)量輸入部分及開關(guān)最輸出部分等組成。其中控制核心PLC采用三菱FX2N-40MT¨o。觸摸屏采用eViewMT506T,它是全新一代的丁業(yè)嵌入式觸摸屏人機(jī)界面,色彩豐富,圖象逼真,獨(dú)特的多視窗操作功能,功能強(qiáng)大的中文編輯軟件,可完成復(fù)雜的人機(jī)界面設(shè)計,通過RS-485與PLC連接組成操作系統(tǒng)”?。定位模塊采用i菱FX:。-10GM,它不僅可以處理單速定位和中斷定位,且能處理復(fù)雜的控制,如多速操作?。為了降低成本,伺服控制統(tǒng)采用廣州數(shù)控設(shè)備有限公司生產(chǎn)的交流伺服驅(qū)動器DA98A和交流伺服電機(jī)175SJT—M220D,DA98A采用超大規(guī)模集成電路芯片,智能功率模塊,具備完善的保護(hù)功能,采用優(yōu)化PID控制算法,提高了位置與速度控制的準(zhǔn)確性和快速性。使用FX:。-485.BD通信板實(shí)現(xiàn)PLC與變頻器的數(shù)據(jù)傳輸功能,控制和監(jiān)視變頻器的轉(zhuǎn)速等參數(shù)。變頻器采用i菱FR.F740系列,其為多功能型、適合一般負(fù)載,內(nèi)置有獨(dú)立的RS485通訊I=1¨1。開關(guān)量量輸入部分有:減速回零近點(diǎn)開關(guān)、正反/向限位開關(guān)、工作臺進(jìn)/退限位開關(guān)和各種報警信號輸入等。開關(guān)量輸出部分有:控制各電機(jī)接觸器的信號輸出。
2設(shè)備控制及工作過程
本磨刀機(jī)主要是由砂輪電機(jī)控制系統(tǒng)、工作臺液壓控制系統(tǒng)、冷卻控制系統(tǒng)、磁吸控制系統(tǒng)、滑潤控制系統(tǒng)所組成。其中砂輪電機(jī)控制系統(tǒng)包括砂輪電機(jī)變頻調(diào)速控制及磨刀軸位置控制系統(tǒng),位置控制是由一伺服驅(qū)動控制一交流伺服電機(jī)實(shí)現(xiàn);工作臺液壓控制系統(tǒng)是由一油泵提供液壓動力通過電磁閥控制其左右運(yùn)動實(shí)現(xiàn)磨刀過程,用一流量調(diào)節(jié)閥來實(shí)現(xiàn)速度的調(diào)節(jié);冷卻控制系統(tǒng)是由一水泵來實(shí)現(xiàn)磨刀過程的冷卻;磁吸控制系統(tǒng)是由一磁吸來固定工件;滑潤控制系統(tǒng)是由一小油泵來實(shí)現(xiàn)設(shè)備各主要運(yùn)動部件的滑潤。設(shè)備有手動和自動功能,手動包括磨刀定位的點(diǎn)動、工作臺的左右點(diǎn)動、各電機(jī)的啟動與停止、磁吸的吸合與松開等,主要實(shí)現(xiàn)設(shè)備的調(diào)試、工件的定位及對刀零點(diǎn)的設(shè)置,自動丁作過程為:啟動走零點(diǎn)走砂輪補(bǔ)償工作臺復(fù)位走粗進(jìn)給走精進(jìn)給。
3軟件系統(tǒng)設(shè)計
3.1 人機(jī)界面的軟件設(shè)計
根據(jù)設(shè)備工藝和控制要求,觸摸屏的操作界面用EB500軟件進(jìn)行設(shè)計,設(shè)計有信息界面、開機(jī)界面、數(shù)據(jù)界面、工作界面和調(diào)試窗口。如圖2所示。
其中信息界面有日期和時間的顯示、機(jī)器使用狀態(tài)顯示、機(jī)器故障顯示(包括正向限位故障、負(fù)向限位故障、伺服驅(qū)動器報警、砂輪電機(jī)變頻驅(qū)動故障、冷卻電機(jī)故障、油泵電機(jī)故障、PLC故障等),還可以通過輸入正確密碼進(jìn)入調(diào)試窗口。開機(jī)界面設(shè)計有油泵、水泵、潤滑泵、磁吸等開與關(guān)的按鍵及砂輪電機(jī)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)與轉(zhuǎn)速顯示項(xiàng),可實(shí)現(xiàn)對它們的控制。數(shù)據(jù)界面設(shè)計有砂輪補(bǔ)償量數(shù)據(jù)項(xiàng)設(shè)置、粗進(jìn)給量數(shù)據(jù)項(xiàng)設(shè)置、精進(jìn)給量數(shù)據(jù)項(xiàng)設(shè)置、進(jìn)給次數(shù)和光磨次數(shù)設(shè)定,每項(xiàng)數(shù)據(jù)的設(shè)置通過觸動相應(yīng)控件,彈出一個數(shù)字小鍵盤,輸入數(shù)字即可修改相應(yīng)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)。工作界面設(shè)有手動/自動狀態(tài)轉(zhuǎn)換開關(guān)、手動狀態(tài)下可操作石、Z軸的點(diǎn)動、步長選擇、回機(jī)械零點(diǎn)、對刀后程序清零設(shè)置及位移值的顯示;在開機(jī)界面起動各功能,數(shù)據(jù)界面正確設(shè)置好各項(xiàng)數(shù)據(jù),就可以操作自動狀態(tài)下的啟動和停止按鍵。調(diào)試界面設(shè)有調(diào)試開關(guān)、有關(guān)動作速度設(shè)置、有關(guān)數(shù)據(jù)儲存單元清零按鈕等控件。當(dāng)機(jī)器出現(xiàn)故障時,拒絕接受任何手動和自動狀態(tài)下的移動指令,在調(diào)試狀態(tài)下可接受手動狀態(tài)下的移動指令。可對各項(xiàng)移動速度進(jìn)行調(diào)節(jié)。本窗為了方便熟悉機(jī)器的工程師排除故障時使用。設(shè)計好的界面經(jīng)EB500編譯無誤后,從個人電腦中下載到觸摸屏,觸摸屏通過RS-485通信電纜直接與PLC編程器端口連接。這樣,通過觸摸屏的操作畫面,就可以對各工藝參數(shù)實(shí)施讀寫操作。
3.2 PLC的軟件設(shè)計
PLC程序采用SFC語言方式編程,SFC語言是一種流程圖語言,比較適合本系統(tǒng)流程式的編程一o。PLC程序包括初始化程序、手動程序和自動程序等部分,其關(guān)系流程如圖3所示。初始化程序包括對有關(guān)的輔助繼電器和存儲區(qū)的清零,顯示項(xiàng)的設(shè)置,與定位模塊的初始設(shè)置,與變頻器通信的程序等,手動程序主要實(shí)現(xiàn)丁作臺點(diǎn)動、砂輪點(diǎn)動、回機(jī)械零點(diǎn)、設(shè)對刀零點(diǎn)等功能。自動啟動后,先走對刀零點(diǎn)和工作臺復(fù)位,走砂輪補(bǔ)償,粗磨,光磨,返回等待再次啟動。當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)某故障時,立即中斷運(yùn)行,返回手動狀態(tài),進(jìn)行中斷處理。PLC與定位模塊通過FROM/TO指令進(jìn)行功能命令和數(shù)據(jù)的傳送。PLC通過FX:。-485一BD通信板與變頻器通信采用幀式數(shù)據(jù)流方式,變頻器傳送數(shù)據(jù)自動轉(zhuǎn)換成ASCⅡ碼,而且不同的功能的數(shù)據(jù)采用不同的數(shù)據(jù)格式幀,按照變頻器要求設(shè)定數(shù)據(jù)格式,使用RS指令實(shí)現(xiàn)與變頻器的命令和數(shù)據(jù)的傳送。
4結(jié)束語
終過反復(fù)調(diào)試,優(yōu)化電子齒輪設(shè)置和合理的定位補(bǔ)償。實(shí)際應(yīng)用表明:設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,各項(xiàng)性能良好,磨刀精度滿足使用的要求。本控制系統(tǒng)人機(jī)界面友好,比專用機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)易于理解,便于操作,系統(tǒng)的功能添加與修改十分容易實(shí)現(xiàn),可在一些功能簡單的專用機(jī)床上推廣。